某汽車配件生產公司的發(fā)動機引擎鎖扣,材質為20#碳素鋼,規(guī)格為φ8mm的圓鋼棒料,用來調整引擎蓋間隙。現場用木錘敲擊樣品來調整引擎蓋間隙時發(fā)現鋼筋內R角有裂紋,拆卸后發(fā)現已斷裂,委托方提供的加工工藝為冷拉棒料→斷料→沖壓彎曲→CO2氣體滲碳→真空淬火→回火(成品),為了找出引擎鎖扣斷裂失效原因,從該批產品中取2個引擎鎖扣進行分析,其中已斷裂的引擎鎖扣1個(NG樣品),正常的引擎鎖扣1個(OK樣品)。
2. 試驗與結果
2.1 外觀檢查
通過體視顯微鏡可觀察到NG樣品斷口較平整,無明顯塑性變形,呈閃光小刻面形貌,斷裂位置在內R角45°左右的平面,斷口照片見圖1;OK樣品未R角位置發(fā)現明顯異常,宏觀照片見圖2。
2.2 斷口分析
將NG樣品斷口用超聲波清洗干凈,然后在SEM下放大觀察斷口形貌,低倍下觀察到斷口內R角一側邊緣發(fā)現存在伴生裂紋,斷口形貌見圖3;高倍下發(fā)現斷口存在明顯河流花樣,斷口圖片見圖4。綜上,斷裂起源在內R角轉折處,然后沿內R角45°方向擴展,斷口表面清晰可見河流花樣形貌特征,為脆性解理斷裂模式。
2.3 成分分析
OK、NG樣品先去鍍層,再進行化學成分分析,結果表明OK、NG樣品材質均為20#鋼,NG樣品碳含量偏高,推斷可能受滲碳層厚度影響,不影響材料性能。
2.4 金相分析
NG樣品和OK樣品分別鑲樣,進行金相分析,NG樣品和OK樣品心部組織均為塊狀鐵素體+低碳馬氏體,滲碳層為針狀馬氏體+少量滲碳體,見圖5和圖6。?
從圖7、圖8和表3可知,NG樣品滲碳層厚度為委托方標準的2倍左右;OK樣品滲碳層厚度合格
2.5 硬度分析
3. 結論
導致工件失效的主要原因為材料內部存在較嚴重組織不均勻,沖壓彎曲后內應力較大,與后續(xù)滲碳淬火熱應力共同作用形成的表面伴生微裂紋,使用中反復敲擊后擴展,由于心部組織強度較低,導致裂紋迅速擴展,最終斷裂。
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